脉冲单机收尘器
脉冲单机除尘器在库底收尘中的应用及改进
应用于库底收尘、是一种较新的收尘工艺,而且就单机除尘器本身来讲也是近几年新开发的设备(该厂选用的是合肥水泥研究设计院研制开发的HD8932型单机除尘器)。该厂在使用过程中针对单机除尘器出现的某些问题作了以下改进。
1.选择适宜的过滤风速:HD8932型单机除尘器原设计过滤风速为,201叭/mln,使用过程中发现偏大,使得粉尘通过率增大,造成在清灰后风机再启动的几秒钟内有较多的细粉尘外逸。为此在单机除尘器风机进口增设了闸板,用以调节过滤风速。在满足扬尘点含尘气体被完全吸走的前提下,过滤风速约为.07~.09m/min。
2.选用适合的滤袋台料:原单机除尘器选用的729圆筒滤袋,使用中发现滤袋渗灰比较严重,为此改用了208涤纶绒布,效果很好,如果选用针刺毡、效果将更佳。
3.增设排灰阀:原单机除尘器的积灰斗无锁风卸灰机构,这样如直接座落在皮带机密封罩上,积灰斗也就成了吸尘风道,不但造成联接管道的吸尘效果降低,还会造成收下的粉尘二次返流,为此在积灰斗下面设置了一排灰阀,使单机除尘器吸尘与排灰的功能得到了较好的发挥,提高了除尘器的收尘效率和使用寿命。
通过上述三项改进措施,单机除尘器除尘效果明显提高,经侧定除尘效率达99石%,排放浓度为48mg/m3。在使用过程中还发现下述几方面尚需改进,现提出供研究设计部门和生产厂家参考。
1,清灰机构的电机与摇杆联接方式最好用机械联接,以避免采用三角皮带联接时出现皮带打滑造成的失灵现象。
2. 的风机宜选用中压风机,并在风机进口设置风量调节阀门。
3.上挂袭方式应进一步改进,以保证不出现掉袋、滑袋现象,并且应备有调节滤袋张力(松紧程度)的机构。综上所述,库底收尘采用单机除尘器是一种较新颖的收尘工艺。它具有投资少,上马快,操作简单、运行电耗低和收尘效率较高等优点,可以在除尘改造和设计时采用。单机除尘器尚需作某些必要的改进措施,这将会更好地发挥出它的技术效能。
使用单机除尘器注意的事项
单机除尘器是内滤式机械振动除尘器,其具有结构简单,安装容易,维护方便等特点。在使用此单机除尘器过程中,应注意易损件的维护与保养。
单机除尘器摇动机构坏的原因主要是关节轴承。在实际中,关节轴承的孔如果磨成长孔,则摇动电机在运转时摇杆几乎不动。原因是在设计这种机构时,规定摇动时间为30s,因此这一时间足够了。摇动机构中的关节轴承共两个,上面一个与电机偏心轮连接,下面一个与摇杆曲柄相连,与偏心轮连接的轴承运转时做圆周运动,而另一个只做往复运动。相应地上面一个与偏心轮连接的轴承运转幅度较大,因而也容易发热。当连续运转时间小于30s时,轻微发热是不存在问题的,如果运转时间延长到1min以上就会发热,将严重烧毁轴承,所以在选用UF单机除尘器时不能随意改变摇动清灰时间。
不能吸入粉尘的情况主要是用它的高压头,如果通用风机,压头不够往往会出现上述情况,如果吸尘罩设计不合理,不能封住尘源,也会出现不能吸入粉尘情况。还有就是不停机清灰造成,致使除尘器阻力增大,自然就产生粉尘不能吸入的现象。
泊头市启程环保设备有限公司(www.btqicheng.com)生产的 , , , , , , , , 是一种干式滤尘装置。滤料使用一段时间后,由于筛滤、碰撞、滞留、扩散、静电等效应,滤袋表面积聚了一层粉尘,这层粉尘称为初层,在此以后的运动过程中,初层成了滤料的主要过滤层,依靠初层的作用,网孔较大的滤料也能获得较高的过滤效率。